中壓鍋爐爐頂電動(dòng)閥改造的必要性和技術(shù)措施

2014-04-16 張?zhí)旄?/span> 滄州華潤(rùn)燃?xì)夤煞萦邢薰?

  企業(yè)采用三臺(tái)35T中壓煤粉鍋爐提供生產(chǎn)用蒸汽,因長(zhǎng)期運(yùn)行,工況環(huán)境惡劣,造成鍋頂主蒸汽電動(dòng)閥和過熱器排空電動(dòng)閥侵入粉塵和蒸汽,電控部分毀壞,無法實(shí)現(xiàn)電動(dòng)控制。嚴(yán)重影響人身安全,同時(shí)易錯(cuò)過最佳并汽時(shí)機(jī),影響生產(chǎn)系統(tǒng)正常運(yùn)行。對(duì)鍋頂電動(dòng)閥門實(shí)行技術(shù)改造,可解決以上諸多弊病,達(dá)到連續(xù)、高效、安全、節(jié)約的生產(chǎn)目的。

1、前言

  河北滄化集團(tuán)生產(chǎn)用熱能動(dòng)力系統(tǒng),采用三臺(tái)35T中壓燃煤鍋爐并列運(yùn)行產(chǎn)生蒸汽供給。鍋爐工作壓力為3.5MPa,主蒸汽溫度350℃。熱力網(wǎng)下設(shè)自備同步發(fā)電機(jī)(3000KW,7500KW)兩臺(tái)及30T減溫減壓器兩臺(tái),通過這些設(shè)備作功,提供生產(chǎn)系統(tǒng)蒸汽熱能。

  三臺(tái)中壓鍋爐頂部分別配置有主蒸汽電動(dòng)閥門和過熱器排空電動(dòng)閥門,主蒸汽電動(dòng)閥負(fù)責(zé)鍋爐與熱網(wǎng)的并汽和解列的通斷任務(wù),過熱器排空閥起到調(diào)節(jié)壓力安全范圍的作用。電動(dòng)閥采用電動(dòng)和手機(jī)兩種操作方式,由于日常生產(chǎn)中經(jīng)常操作,且溫度、壓力等指標(biāo)變化較快,電動(dòng)閥操作的及時(shí)性和可靠性顯得極其重要,因此,保證電動(dòng)閥的完好和操作的便捷、準(zhǔn)確是維持熱網(wǎng)穩(wěn)定的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

2、技術(shù)改造的必要性

  中壓鍋爐為拋煤機(jī)式煤粉爐,因鍋爐長(zhǎng)期在高溫高壓下運(yùn)行,爐體外墻出現(xiàn)局部裂痕,加上拋煤式結(jié)構(gòu),造成爐體周圍環(huán)境較為惡劣。兩電動(dòng)閥位于各爐爐頂位置,電控部分位于閥門本體,且控制器密封強(qiáng)度不夠,較長(zhǎng)時(shí)期以來,隨著大量的粉塵和蒸汽侵入電動(dòng)閥控制器,使得控制元器件短路毀壞,不能修復(fù)。為保證電氣系統(tǒng)安全,被迫將電動(dòng)閥電動(dòng)控制部分拆除,無法再實(shí)現(xiàn)電動(dòng)開合閥門,只能靠人工在現(xiàn)場(chǎng)操作閥門,以達(dá)到生產(chǎn)要求。爐頂電動(dòng)閥距地面約15米,周圍溫度很高,噪音極大,手動(dòng)開閉閥門一次就需要兩人工作40分鐘時(shí)間,而且環(huán)境惡劣,極易造成人員工傷事故。同時(shí),鍋爐和溫度壓力一直在變化,操作時(shí)間過長(zhǎng)會(huì)造成工況指標(biāo)的偏差,對(duì)熱網(wǎng)形成沖擊,成為事故隱患,因此,對(duì)爐頂電動(dòng)閥的技術(shù)改造迫在眉睫,勢(shì)在必行。

3、可行性方案

  經(jīng)過反復(fù)論證和多方考證,我們確定了鍋爐改造的可行性方案:

  3.1、對(duì)爐體外墻密封做妥善處理,采用耐高溫密封材料,對(duì)整個(gè)爐體外層完善加固,消除墻體裂痕,防止大量粉塵外流。

  3.2、對(duì)拋煤機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,在拋煤入膛環(huán)節(jié),減少煤粉外揚(yáng)量。

  3.3、對(duì)鍋頂主蒸汽電動(dòng)閥和過熱器排空電動(dòng)閥進(jìn)行徹底改造,更換靈敏度更高、密封良好、耐高溫、達(dá)到技術(shù)要求的新型電動(dòng)閥門。

  3.4、實(shí)行安全兩地控制,將電動(dòng)閥電動(dòng)控制設(shè)置在操作室控制屏和無高溫污染處,達(dá)到改善操作環(huán)境,方便維修的目的。

  3.5、對(duì)技術(shù)改造后的各個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)專人負(fù)責(zé),經(jīng)常維護(hù)和保養(yǎng),使設(shè)備時(shí)刻處于靈敏,完好狀態(tài)。

4 、工程技術(shù)措施

  鍋爐本體改造部分與本篇關(guān)系不大,不再贅述。著重講一下三臺(tái)爐頂電動(dòng)閥的技術(shù)改造措施。

  4.1、多方考查,選用性能良好,適合高溫、高壓、多塵工作環(huán)境,密封良好的電動(dòng)閥門。

  4.2、對(duì)新型電動(dòng)閥電控部分要求:閥門設(shè)有行程開關(guān),在閥門開啟張度和關(guān)閉至設(shè)定值時(shí),控制部分要自動(dòng)動(dòng)作、斷電,防止因過量而損壞閥體。

  4.3、聯(lián)接用電纜一律采用耐高溫電流,用金屬管穿接保護(hù),同時(shí)做好金屬外套管的接地保護(hù),確保安全。

  4.4、在較為干燥清潔區(qū)域規(guī)劃蓋建電動(dòng)閥操作間,專門負(fù)責(zé)三臺(tái)爐6個(gè)電動(dòng)閥的現(xiàn)場(chǎng)電控操作。

  4.5、所有操作按鈕,箱體均采用防爆器件,加大安全系數(shù)。

5、投資及經(jīng)濟(jì)效益估算

  5.1、投資

  設(shè)備+輔村+安裝約2.5元/臺(tái),總投資:2.5*2*3=15萬元。

  5.2、效益估算

  1)、按每次操作40分鐘節(jié)時(shí),每月操作5次,則每用節(jié)時(shí)40*5=200分鐘,每年200*12=2400分鐘=40小時(shí),每小時(shí)外送蒸汽30T,則每年向使用單位多供氣30*40=1200T。

  2)、每年節(jié)約維修費(fèi)用約2000元*12=2.4萬元。

6、結(jié)論

  此項(xiàng)技術(shù)改造已經(jīng)按計(jì)劃完成,從運(yùn)行情況看,既能使生產(chǎn)提高效率,保障了鍋爐供氣的連續(xù)性、平穩(wěn)性和高質(zhì)量,又大大節(jié)約了維修費(fèi)用。同時(shí)省時(shí)省力,使操作工的人身安全和操作環(huán)境得到有效改善,達(dá)到了預(yù)期的目的。也為同行業(yè)的相關(guān)技術(shù)措施和技術(shù)改造提供了借鑒和寶貴經(jīng)驗(yàn)。