分水降壓提高鹵井產(chǎn)能減少采鹵泵故障
采輸鹵廠老泵房內(nèi)有三臺DF155-67×8 的老采鹵泵,每臺泵在額定采鹵壓力5.36MPa 時,排量是155m3/h,配套的采鹵總管為覬273㎜的無縫鋼管。由于與其配套的南閥門室內(nèi)控制的鹵井大部分移至礦部院內(nèi)控制, 而連接此3 臺采鹵泵與3 對主力井XL3-5-XL3-6、KY4-KY1、XL3-1-Y4-3 (采鹵壓力5.2MPa左右時,總采鹵量可達(dá)430m3/h)為一根覬219 的聯(lián)系管線, 且與東閥門室控制的四連井組KY5-KY6-KY3-KY2(5.0MPa時采鹵量在120m3/h)共用一個出口和一段管道(即三臺采鹵泵通過覬273mm 管道串連后,經(jīng)覬219mm 聯(lián)系管道注水分向兩個方向,其中一個覬273㎜去南閥門室,只有一組產(chǎn)能40m3/h左右的D2-1-D2-2 井組。
另一個經(jīng)覬219mm 聯(lián)系管道出去不遠(yuǎn)又以覬219㎜管線分為去東閥門室四連井方向及三對主力井方向)。此種布局導(dǎo)致泵房內(nèi)采鹵總管壓力高至5.5MPa 以上。同時四連井注水壓力卻只有4.1 MPa 左右,另三對主力井雖然有7#、8# 采鹵泵增壓加量, 但是井口注水壓力也只有4.2MPa左右(7#、8# 采鹵泵其中一臺出現(xiàn)故障檢修時,壓力則更低)采鹵量上不去。這樣的布局導(dǎo)致3 臺老采鹵泵因壓力太高容易出現(xiàn)軸承損毀等故障, 泵也發(fā)揮不出最大功率,做了很多無用功,浪費(fèi)了電力;同時由于井壓不足,鹵井采不出足夠的鹵水,影響礦山乃至整個公司的生產(chǎn)。
改進(jìn)方案
在老泵房外架設(shè)約30m 長的覬219mm 鋼質(zhì)管線,在泵房東頭與采鹵泵主管連接,西頭與原聯(lián)系管線(覬219mm)連接,這樣可使采鹵總管壓力下降約0.5MPa,而井口注水壓力增大0.4MPa 左右。
投資與效益
需要增加覬219mm×10mm 管道30m (約需250元/米×30 米=7500 元),配套彎頭4個(400元/個×4=1600元),DN250、耐壓6.4MPa 的閘閥一個(5000元),施工費(fèi)用5000 元。合計(jì)約1.9 萬元由于改造后采鹵泵泵壓降低約0.5MPa,可使設(shè)備故障大幅減少,修理頻率大幅降低,泵連續(xù)運(yùn)行時間增多,且減少無用功率,大大降低電耗。這些忽略不計(jì),只考慮由于井口注水壓力提高,僅此一項(xiàng)可使鹵井每小時增產(chǎn)100 原方。總采鹵量可由720m3/h增加至820m3/h。
一年按330個生產(chǎn)日計(jì)算鹵折鹽:100m3/h×3.0g/L×24h×330 日÷10.6(鹵耗)=22.4 萬噸一標(biāo)方鹵水按1元計(jì)算,全年實(shí)現(xiàn)價值100m3/h×3.0g/L×24h×330 日×1 元/標(biāo)方=237.6 萬元
結(jié)束語
制鹽企業(yè)的規(guī)模在不斷擴(kuò)大,在這種情況下,如何對礦山采輸鹵系統(tǒng)在原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),從而滿足不斷的鹵水需求,是目前我們應(yīng)努力的方向。