模糊參數自整定PID控制算法在真空冶煉中的應用
PID 控制在工業控制中應用廣泛,但在實際的工業生產中PID 參數需要人工在線多次整定,耗時長、能耗高、效率低;整定過程影響產品質量、甚至不出產品。在用階躍響應曲線法研究真空冶煉爐溫度模型的基礎上,設計了一種高精度參數模糊自整定PID 控制器。經一次整定可獲得較理想的PID 參數。從2009 年投入使用至今,結果表明:上升時間由原系統的80 縮短到45 min;最大偏差減少了3/4;穩態誤差由原系統的1.5% ~ 2%降低到0.5%以下。PID 參數整定克服了人為因素影響;參數整定及控制時間大為縮短;降低了能耗,提高了生產效率,提高了控制精度,保證了產品質量。
各種工業控制對象如發電廠的鍋爐、冶煉廠的真空爐和化工廠的精餾塔等都有溫度控制,這些對象都具有時變性、非線性和一階慣性純滯后的特性。通常采用常規PID 控制,不同對象PID參數需要人工在線反復多次整定;參數整定過程耗時長、能耗高;整定過程中影響生產效率、產品質量甚至不出產品;且PID 參數人工整定,受人為因素的影響,同一對象不同人整定出的參數有差異,雖然都可能滿足工藝控制要求,但并非是最佳的控制參數。
本文以真空冶煉爐為研究對象,在用階躍響應曲線法研究真空爐溫度對象特性的基礎上,設計了一種基于參數模糊自整定PID 控制算法的高精度控制器。通過一次整定就能得到較理想的控制參數,克服人為因素影響,降低能耗,提高生產效率,提高控制精度,保證產品質量。
1、對象特性研究
利用階躍響應曲線法研究真空爐溫度控制對象的動態特性。如階躍輸入u(t) 變化幅值為:Δu =50,得到的階躍響應曲線如圖1 所示。
圖1 溫度對象的階躍響應曲線
由圖可見,它是典型的一階慣性環節。因此,真空爐溫度變化可近似表示為一階慣性環節純滯后環節,通常用增益K、滯后時間τ、時間常數T 三個參數來描述。增益K 可按式(1) 求得
其中,y(0) 和y(∞) 分別為輸出y(t) 的溫度起始值和溫度穩態值。滯后時間τ 以及時間常數T 可以用作圖法確定。在圖1 中階躍響應曲線的拐點P 處作切線,切線與時間軸相交于點B,與階躍響應曲線穩態值的漸近線相交于點A,則B 點的坐標即為滯后時間τ,AB 在時間軸上的投影即為時間常數T。
在工業控制上,PID控制廣泛應用于一階慣性純滯后的對象,只要PID參數整定合理,可獲得較理想的控制效果。但PID 參數的整定過程耗時長、能耗高;整定過程中影響產品質量、甚至不出產品。因此,采用參數模糊離線自整定方法,僅一次整定就能得到較理想的控制參數。
4、結束語
對具有時變性、非線性、一階慣性純滯后環節控制對象,如鍋爐、冶煉爐、真空爐等。引入模糊PID控制思想,設計的參數模糊自整定PID控制算法的高精度控制器,成功應用到昆明理工大學真空冶金及材料研究所。克服了人工整定PID參數耗時長、能耗高、效率低及人為因素的影響,通過一次整定就能獲得較理想的控制參數;與常規PID溫控系統相比,該控制系統縮短了上升時間,減小了最大偏差,降低了穩態誤差,降低了能耗,提高了生產效率,提高了控制精度,保證了產品質量,具有較大的推廣意義。